当前位置 网站首页 >> 企业

三山岛金矿:“小革新”巧解“大难题”

大众观澜网通讯员 李宗徽 4月9日 烟台报道

640_副本.png

三山岛金矿紧扣“精益管理、精准操作”工作主线,从一线小细节入手,推出一系列“小革新”举措,成功破解多个“卡脖子”难题,为生产提质增效注入了强劲动能。

搭建“安心台”根除高空检修隐患

在磨矿作业中,浓度与细度是影响浮选指标的关键因素。然而,在线粒度分析仪的取样刀口重达近百斤,悬挂在五米高空,检修更换既危险又费力。

为此,三山岛金矿组织技术人员现场勘查、反复论证,在管路东侧增设了专用检修平台。利用原有钢梁结构进行加固焊接,大幅提升承重能力与使用稳定性。改造后,作业人员可以在稳固平台上安全操作,不仅显著缩短设备维护时间、降低劳动强度,更彻底消除了高空作业风险。

640 (6)_副本.jpg

巧施“内部术”让报废设备获新生

面对凿岩台车凿岩机因旋转马达轴承壳体严重磨损、濒临报废的难题,矿山技术人员迎难而上,创新实施国产化修复技术改造。

他们以冲击活塞等关键完好零件为基准,精准测量壳体内部径向力和轴向力数据,对磨损部位进行精密打磨,并创新采用“内部下套”镶套修复法,成功恢复了尺寸精度。修复后的凿岩机性能完全恢复,成功避免了设备报废更换带来的高昂费用,一举攻克了复杂壳体零件修复的技术难关。

640 (5)_副本.jpg

自制“缓冲垫”消除皮带撕裂风险

选矿车间皮带漏斗下料口缓冲床因长期受矿石冲击频繁损坏,容易引发托辊断裂,存在输送带纵向撕裂的风险。

针对这一问题,一线员工立足实际,利用库存槽钢、角钢焊接缓冲床支架,并用聚氨酯板自制缓冲条。改造后的缓冲床与输送带实现全方位贴合,均匀分散落料冲击,有效缓解了矿石冲击力,彻底消除了托辊断裂、脱落带来的撕裂风险,皮带运行的连续性和稳定性显著提升。

小改革带来大成效,三山岛金矿通过一次次精准创新,让生产更安全、设备更耐用、运行更高效,为企业高质量发展夯实了根基。